中型板式给料机的除尘设备

2018-07-27 13:58

中型板式给料机喂料口给料,复合破碎机运转过程中产生的石膏、碎石粉尘为该系统的主要污染物。为减少石膏、碎石破碎系统中粉尘对环境污染,加强该系统中粉尘的回收利用,经多方面比较国内较高知名企业产品和双方多次慎重的交流探讨,确定以BHA顶装式脉冲褶式滤筒除尘器BPC07x7替代原工艺设计中的LPF一4/8/6袋除尘器。

利用BHA顶装式脉冲除尘器改造熟料帐篷库顶除尘系统.我公司熟料库,库顶是我公司主要污染扬尘点,原工艺设计该库顶安装一台SSUF(FM)一2型单机袋收尘器,处理风量1360m3/h,运行阻力1500Pa.

随着生产工艺及生产管理水平的不断进步,1998年熟料产量超过设计产量,该扬尘点收尘器除尘能力明显不足。1999年将该收尘器改为UF(FM)一6型除尘器,以期能达到正常的生产使用。

2000年通过对生产工艺的改进及窑外分解系统的改造,熟料产量远远超过了设计产量。随着熟料产量的增加,熟料库顶扬尘点气体粉尘含量及含尘气体温度相应提高,熟料温度平均为115℃,普通涤纶材质滤袋(最高瞬时操作温度为150℃,长期运行温度低于120℃)难以适应这一温度。因此,采用蓖冷机内喷水降低产出物料温度的措施,出蓖冷机物料湿度增加,使得熟料库顶扬尘点含尘气体湿度随之增加。当含尘气体温度低于露点温度时,除尘器滤袋外结露,含尘气体中的粉尘与水分结合在滤袋外面,猫附在滤袋上,造成滤袋“糊袋”.除尘器振打清灰时,翁附在滤袋上的粉尘无法抖落,影响除尘器的除尘效果。

曾采用加大排风机风量,以求尽量降低含尘气体温度,降低除尘器工作压差降等措施,但均未从根本上改变除尘器的运行状况。复杂多变的生产工况条件,使得改造后的UF(FM)一6除尘器越来越不适应生产条件的变化。统计数据表明:仅2001年该除尘器更换滤袋21次,机械振打清灰机构更换磨损件8次,直接经济损失7.8万。极大的影响了正常的生产秩序,浪费了大量的人力、物力资源,并对环境造成了很大的污染。

为彻底解决该扬尘点除尘器对生产、环境的影响,在同BHA工程技术人员多次交流和探讨后,BHA工程技术人员提出了用BPC07x9脉冲袋除尘器替代原有除尘器的方案。

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